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第271章 提升钢材质量的试验(1 / 2)

太行山区的初冬,寒风卷着枯叶在炼钢区的上空盘旋,三座土法炼钢炉的火光却比往日更加炽烈。自从暂缓75步兵炮研发后,提升钢材质量就成了车间的核心任务——只有钢材强度达标,未来的火炮研发才有根基,同时也能进一步优化轻机枪、燃烧弹外壳等现有武器的性能。

炼钢组的组长老周,最近几乎把家安在了炼钢炉旁。他手里攥着一份钢材检测报告,眉头拧成了疙瘩,快步走到正在巡查的李铮和吴天浩面前:“李主任、吴博士,这是昨天的检测结果,含锰粗钢的抗拉强度还是只有480兆帕,离火炮用钢的600兆帕还差一大截,而且这批钢的脆性有点大,冲击试验时断口很平整,韧性不够。”

李铮接过报告,上面的数据刺痛了他的眼睛。之前的含锰钢虽然比普通粗钢强度提升30%,但面对火炮的高要求仍显不足。“问题出在哪?是锰矿石的品位不够,还是冶炼工艺有问题?”李铮问道。

吴天浩推了推眼镜,蹲下身翻看地上的钢锭碎片:“锰能细化钢的晶粒,提升强度和硬度,但含量过高会导致钢材变脆;含量过低又达不到强化效果。咱们之前的锰矿加入比例是2%,可能这个比例不对,而且冶炼时的温度控制、脱氧工艺也可能影响钢材性能。”

“要不再试试调整锰矿比例?”老周提议道,“石根叔他们最近在深山里找到了一处新的锰矿点,矿石品位比之前的高,含铁量也低,说不定能改善效果。”

李铮立刻拍板:“好!成立钢材提升专项攻关组,吴博士负责技术指导,老周牵头操作,石根叔保障锰矿供应,我来协调物资。咱们分阶段试验,先调整锰矿比例,再优化冶炼和冷却工艺,务必把钢材强度提上去!”

攻关组很快运转起来。石根叔带着采矿队,冒着初冬的寒风,深入深山开采新发现的锰矿。新矿点的锰矿石呈黑色,质地坚硬,经过化验,锰含量达到35%,比之前使用的20%品位的锰矿高出不少,而且杂质更少。“有了这优质锰矿,咱们的钢材肯定能上一个台阶!”石根叔把一袋锰矿样品送到炼钢区,脸上沾着矿粉,却难掩兴奋。

第一次试验,吴天浩将锰矿加入比例调整为1.5%,想通过降低锰含量来改善韧性。老周带领炼钢工们,按照既定流程,先将铁矿砂、焦炭和新锰矿按比例装入炼钢炉,控制炉温在1500℃,进行熔炼。三个小时后,钢水出炉,倒入砂模中自然冷却。

第二天,钢锭冷却成型,大家满怀期待地进行检测。抗拉强度测试时,钢锭在520兆帕时断裂,比之前提升了40兆帕,但韧性依旧不足,冲击试验时还是出现了脆裂现象。“还是不行,韧性没达标,就算强度够了,火炮发射时的震动也会让零件开裂。”吴天浩看着断裂的钢锭,语气凝重。

“是不是冷却太快了?”老周琢磨道,“之前钢水出炉后直接自然冷却,温差大,可能会产生内应力,导致钢材变脆。”

吴天浩眼前一亮:“有道理!钢材的冷却速度对组织结构影响很大,快速冷却会形成马氏体组织,硬度高但脆性大;缓慢冷却能形成珠光体组织,韧性更好。咱们下次试试缓冷工艺。”

第二次试验,锰矿比例保持1.5%,冶炼过程不变。钢水出炉后,没有直接放在空气中冷却,而是将砂模放入事先挖好的保温坑中,盖上厚厚的焦炭灰,让钢锭缓慢冷却,冷却时间从之前的8小时延长到24小时。

这次的钢锭颜色均匀,表面没有裂纹。检测时,抗拉强度达到了540兆帕,冲击试验时断口出现了明显的韧性断裂特征,不再是之前的平整脆裂。“有进步!但强度还不够,得再调整锰矿比例。”吴天浩说道。

第三次试验,他们将锰矿比例提升到1.8%,同时优化了脱氧工艺——在钢水出炉前,加入少量硅铁和铝块,去除钢水中的氧气和杂质,减少气孔和夹杂物。缓冷工艺继续沿用。